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      一线风采
      一线风采
      从初心到匠心的坚守
      作者:黄蕾来源:新闻部浏览:5285次'时间:2019年12月12日

      ——记集团公司第二届“抚矿工匠”、西露天矿运修厂检修队发动机修理组采矿汽车维修钳工徐安礼

        当话题一涉及“发动机”,分明可以感受得到他那份执着追求极致的“匠心”。从青葱年少到年近五旬,近30年的时光里,多次被评为钳工“技术状元”的徐安礼用鼎盛年华雕琢着108吨采矿大汽车发动机的精度,用“匠心”坚守着“初心”。 今年,徐安礼更是被集团公司评选为第二届“抚矿工匠”。
        从事维修工作之初,徐安礼就有一股满腔热情,立志在设备维修中顶大梁、做尖兵,实现人生价值。
        上世纪80年代末,徐安礼到西露天矿成为一名钳工。当时,面对108吨采矿汽车发动机的维修,徐安礼还如同一张白纸。回忆起那段时光,徐安礼感谢他的师傅传教了高超的技艺。事实上,师傅传授于他的不仅是工匠技艺,更是一丝不苟、精益求精的匠心。“我的师傅告诉我,就算是焊接也要做到最好,做到极致。”他开始专注于打磨基本功。为了把活儿做漂亮,常常是别人都已经下班走了,他却还在反复练习。“他很努力,也很聪明,维修水平提高得很快。”与徐安礼同事20多年的李延龙说:“很快他就成为了车、钳、铣、刨、焊的全能手。”
        工匠之要义不仅仅在于技艺的精湛,更在乎革新式的探寻、发现,进而改进。在徐安礼的书柜里存放着几个厚厚的笔记本,上面详实地记录着这么多年来每一次检修的具体情况。在他的电脑里存放着上百张发动机部件的照片。在近30年的时光里,这台庞大的发动机的每一颗螺丝钉、每一个部件、每一处安装的模样,不仅存档在笔记本、电脑里,更是烙印在他的心里。
        在运修厂检修队发动机修理组的厂房里,一个长2米、宽1.5米的设备映入眼前,这就是采矿汽车的发动机。多年前,设备运行状况差,出实动跟不上矿需求,设备经常出现临时故障。尤其是发动机故障很难查找,很难处理,处理不好会出现反复,渗漏现象很普遍,108吨采矿大汽车发动机最高使用周期才9000小时左右,平均达不到8000小时,别拉斯车发动机更差,平均才达到2000小时左右,严重影响了矿用采矿大汽车的需要。徐安礼下决心要改变这种修理工因故障多而劳动强度增大,设备出实动还不够的局面。凭借长年积累的检修工作经验,徐安礼结合新进的各种设备故障用心琢磨,判断寻找解决的方法。为了不断提高理论水平和实践能力,他如饥似渴地学习专业知识,多角度、多层面研究分析设备结构,反复揣摩器械、配件配置作用,虚心向老师傅请教,查阅技术资料和向厂家咨询,并把掌握的知识技能应用到车辆维护中,解决了很多修理技术上的难题,创造出一个个闪亮的工作业绩。
        卓越精湛的技艺,使徐安礼在修理发动机之路上越战越勇。他像一个陀螺,不停地旋转,不停地深入到发动机的世界。
        检修发动机是一项技术活,因发动机机体大,翻转不好和过快一点就容易伤着人,翻得不到位安装配件就很不方便,而且发动机安装活塞没有相应的专用工具,在安装过程中不仅费力费时,装不好还容易造成活塞环断裂而造成设备故障。在现场的徐安礼细心观察后觉得,总有办法改变这样的现状。
        于是,他开始学习钻研,最终研制了108发动机翻转架,并经过二次改造,由手动改为电动,大大提高了工作效率,降低了劳动强度。他还自制了活塞安装器、缸头打压器修发动机专用工具等20件,不仅保证了修机时的安全,还提高了工时效率。通过几年的努力,发动机的使用寿命有了很大提高,108T采矿汽车发动机由不足8000小时提高到平均10000小时,最高使用周期达到14000小时,别拉斯发动机由不足2000小时提高到了4500小时,创造了发动机使用周期历史最好水平。
        事实上,像这样的改造还有无数,而每一次都需要攻克太多的困难——不仅需要精湛的技艺、系统的设计,还需要无畏的前行。在别拉斯汽车改造项目中,徐安礼大胆对发动机的前方支架结构、胶垫的选配、安装位置、同轴度和重心高度试验调整,终于突破核心技术问题。经过全体参战人员的不懈努力,改造后的别拉斯采矿汽车效果明显。发动机使用寿命上,可由原来的3500小时增加到10000小时。每年可为企业节约燃油消耗费以及配件费190余万元以上。
        汽车是矿山重要的运输、开采设备,维修配件大到十几万元、小到几千元都是价格不菲。徐安礼深知只有在日常检修和维护中杜绝浪费和配件的损坏,才能起到最好的节资效应。他和组员一同回收所有设备保养时拆下滤芯内的柴油、机油、防冻液,全年节约资金10余万元;坚持对发动机废活塞、铜管进行逐一检查,对能用的再重新修复利用,修复后节约了大量资金;他在厂科研小组中长期不懈地发挥积极作用,经过不断研究,把K38发动机进行改造,使用国产配件,全组每年为厂节约十几万元的费用支出。
        从打磨精湛技艺到致力于发动机的细心维修,再到推动采矿汽车的升级改造,近30载里,徐安礼始终如一地用“匠心”雕琢,留下了与发动机一次次最美的回忆。


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